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      歐世盛氫氣發生器應用案例:間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究

       更新時間:2025-12-10 點擊量:187
      歐世盛氫氣發生器應用案例:間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究

      2023年發表于《染料與染色》的文獻《間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究》,以活性炭為載體制備了一款 3%Pt /C 催化劑,并對間-硝基( 三氟甲基)連續加氫工藝進行了深入研究。歐世盛為該研究提供了氫氣發生器,確保了連續流催化反應過程中可靠的高純度的氫氣供應。

      歐世盛氫氣發生器

      TH 系列氫氣發生器是一款緊湊型高壓氫氣發生器,采用改性質子交換膜高壓電解技術,直接電解純水,無需增壓泵,經過多級凈化,得到高壓高純氫氣。發生器內置多個高靈敏度壓力、溫度、液位、氫氣傳感器結合嵌入式操作系統,使維護更簡便,使用更安全,操作更友好。

      歐世盛氫氣發生器應用案例:間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究

      01純度高:電解水制氫,隨用隨產,氫氣純度達到99.999%

      02取代鋼瓶:7MPa工作壓力,取代實驗室高壓氫氣鋼瓶,plus型號可達9.9MPa

      03安全保護:三重壓力安全保護措施,確保高壓氫氣發生器運行安全

      04按需設置壓力上限:

      根據使用需要,可設置壓力上限值,延長電解池使用壽命

      05干燥劑壽命提醒:

      避免由于干燥劑失效,導致水汽流入后續系統

      06缺水報警:非接觸式高靈敏度液位檢測,實現缺水報警,避免水位低導致電解池損壞

      07氫氣泄露報警:內置高靈敏度氫氣傳感器,若氫氣泄露,軟件提示并蜂鳴報警

      導圖

      歐世盛氫氣發生器應用案例:間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究

      實驗方法

      >>>>實驗材料

      研究中用到多種原料與試劑。包括作為原料的間 - 硝基 (三氟甲基) 苯、作為溶劑的甲醇 / 乙醇 / 異丙醇、以及催化劑前驅體氯鉑酸,還包括自制的 3% Pt/C 催化劑、99.9% 工業氮氣及超純水。

      >>>>實驗儀器

      研究中用到的儀器包括分析天平、砂芯過濾器、真空泵、恒流泵、微通道連續加氫裝置、100mL 高壓反應釜、超純水機、氫氣發生器、Agilent 1260 Infinti II 液相色譜儀。其中,氫氣發生器作為微通道連續加氫裝置的主要組件之一,由歐世盛公司提供。

      >>>>實驗流程

      催化劑制備與還原:通過浸漬法制備 3% Pt/C 催化劑。活性炭與水混合加熱后,加入氯鉑酸溶液攪拌浸漬,過濾潤洗得未還原催化劑;填充反應床后,經氮氣 - 氫氣置換,140℃下氫氣吹掃 2h 完成還原。

      連續催化加氫:將背壓閥壓力設置為 0. 5 MPa 對反應器進行氮氣置換、氫氣置換,設置所需背壓閥壓力,設置氫氣流量為使用值,設置反應溫度后,將間-硝基( 三氟甲基) 苯溶液按照設置好的流速排除管路內空氣并緩慢打入反應床內,每間隔 1h 通過取樣閥進行取樣。

      產物分析:采用高效液相色譜法,以甲醇與 0.5% 磷酸水溶液為流動相,對產物、原料及副產物進行定性定量分析。

      >>>>實驗條件篩選

      實驗考察了不同因素對反應的影響。包括溶劑類型(甲醇、乙醇、異丙醇、無溶劑)、反應溫度(60-140℃)、反應壓力(0.5-2.5MPa)、氣體流量(60-100mL/min)、液體流量(0.3-1.0mL/min)。分別研究了這幾個變量對反應的影響,篩選出反應條件,最后通過連續化實驗對催化劑穩定性進行驗證。

      實驗結果

      >>>>反應影響因素

      在溶劑研究中發現,甲醇和異丙醇反應的選擇性和轉化率較高,溶劑為異丙醇時反應存在少量原料 ( 0. 53%) 未轉化,因此后續的條件篩選使用甲醇為溶劑。在溫度研究中發現,60-100℃時,60 ~ 100 ℃ 升高溫度能夠提高轉化率和選擇性,當溫度高于 100 ℃ 時反應選擇性下降。壓力研究中發現,升高壓力會提高反應的轉化率和選擇性,當壓力達到 1. 5 MPa 時,繼續升壓力所提升的反應效果并不明顯,可能由于反應液中加氫需要的氫氣量已經足夠。氣液流量過低會導致反應效率較低,研發發現,當氣體流量達到100 mL /min 時,轉化率達到 100%;而液體流量保持在 0. 5 mL /min 是較優條件。

      >>>>催化劑性能

      在上述篩選出的條件下進行連續催化反應,可實現原料轉化,轉化率可達到100%、目標產物選擇性性可達到 97. 75%,催化效率優秀。穩定性方面,連續運行 440min 內性能穩定,但450min 之后產物的選擇性明顯降低,這是由催化劑活性降低所致。

      對連續運行的反應液進行液質分析發現,存在分子量分別為 176、318 及 900 的副產物,推測分子量為 176 的副產物為不wanquan加氫產生的亞硝基物,結構可能為間-亞硝基( 三氟甲基)苯; 分子量為 318 的副產物主要為偶氮化合物。

      研究結

      成功制備了 3% Pt/C 催化劑,活性優,適用于間 - 硝基 (三氟甲基) 苯連續加氫反應。確定微填充床反應器中該反應的工藝條件:溫度 100℃、壓力 1.5MPa、氣體流量 100mL/min、液體流量 0.5mL/min,在此條件下連續運行 440min時,反應轉化率 100%,產物選擇性 97.75%。

      研究亮點及意義

      研究采用微填充床裝置進行間 - 硝基 (三氟甲基) 苯連續加氫,解決傳統間歇工藝氣液固混合不均、傳質傳熱效率低的問題,提升反應穩定性與安全性。自制 3% Pt/C 催化劑表現出高活性與穩定性,具備實際應用潛力。明確反應副產物類型及可能結構,為后續工藝優化(抑制副反應、延長催化劑壽命)提供理論依據。

      間-( 三氟甲基) 苯胺是一種重要的化工中間體,主要用于合成染料、醫藥。該研究為間 -(三氟甲基) 苯胺生產的工業化升級提供了理論支持和技術支撐,助力染料、醫藥等傳統行業的高效綠色生產。

      主要圖表

      圖 2 反應機理

      圖 3 微通道連續加氫反應器

      圖 4 不同溶劑的篩選

      圖 5 不同溫度的篩選

      圖 6 不同壓力的篩選

      圖 7 不同液體流量的篩選

      圖 8 催化劑活性隨時間變化曲線

      歐世盛氫氣發生器應用案例:間-硝基(三氟甲基)苯連續加氫工藝研究

      表 2 不同副產物結構

      參考文獻

      安亭旺,紀璐,明衛星,俞鴻博,魏微,鄢冬茂.間-硝基( 三氟甲基) 苯連續加氫工藝研究[J].染料與染色,2023,60( 5) : 38-41.

       

       

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